8月20日,随着石家庄炼化800万吨/年油品质量升级及原油劣质化改造项目的180万吨/年蜡油加氢装置一次开车成功,该装置的核心高压设备——热高分气空冷器运转平稳,各项技术指标满足设计要求,这标志着集团公司重大装备国产化课题“加氢装置用双相不锈钢高压空冷器研制”工业试验成功,填补了国内空白。
这台热高分气空冷器由工程建设公司、哈尔滨空调股份有限公司和石家庄炼化联合研发,是国内首台采用全双相不锈钢(管箱、管子及焊材等全部采用双相不锈钢)制造的高压空冷器。针对该设备焊接工艺多且复杂的实际,工程建设公司与哈空调紧密配合,反复优化,制定出详细的焊接及检验技术方案,确保设备制造精度和质量。
这台高压空冷器的研发成功,不仅为石家庄炼化加氢装置实现长周期安全运行奠定基础,而且与选用高等级耐蚀合金材料的空冷器相比,降低采购成本35%。
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